1KDN-301低温前处理
1.1材料及设备
材料29.2tex/1普通针织汗布,精练酶KDN-301(康地恩集团),去油剂DO-165。
设备立信浸染染色机,精密电子天平,毛效测试仪,Dataeolor650型测色配色仪。
1.2测试
(1)毛效
按照F7JT01071--2008(纺织品毛细效应试验方法》,测定30min内水溶液沿织物经纬向爬升的高度。
(2)失重率
选取15g未处理及经精练处理后的汗布试样,在恒温恒湿房调湿4h,分别称重,计算失重率。失重率=(m1-mo)/mox100%(1)
式中,m。——未处理汗布试样质量;
m1——精练处理汗布试样质量。
1.3精练酶KDN-301低温前处理工艺优化
1.3.1处理温度
精练酶KDN-301用量2g/L,在中性浴中于不同温度下处理针织汗布60min,测定其失重率及毛效,见表1。
表1中,处理温度为55℃和60℃时,汗布的失重率和毛效接近,与文献[1]中酶活最佳温度范围相符。考虑到生产中加料温度一般控制在50-55℃,并且需要蒸汽加热,为防止局部加热导致酶失活,酶处理温度选用55℃。
1.3.2处理浴pH值
精练酶KDN-301用量2g/L,调节处理浴pH值,在温度55℃下处理汗布60min,其失重率及毛效见表2。
由表2可知,增大处理浴pH值,织物毛效提高。处理浴pH值为6.0和8.0时,精练汗布的失重较小,可能是由于酶活不足;pH值为7.0和9.0时,织物失重较大。为了减少实际生产中酸中和等工序,并考虑果胶酶活力等因素,保持处理浴的pH值为近中性,即无需调节pH值直接应用。